發(fā)電機(jī)震動(dòng)原因

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1、#2發(fā)電機(jī)振動(dòng)原因分析及處理過程來源:中國(guó)論文下載中心09-07-06 15:06:00 編輯:凌月仙仙摘 要針對(duì)法國(guó)阿爾斯通公司330MW機(jī)組發(fā)電機(jī)振動(dòng)問題進(jìn)行分析,將振動(dòng)處理的經(jīng)過進(jìn)行論述,找出造成振動(dòng)的主要原因,供分析同類型問題時(shí)做為參考。關(guān)鍵詞發(fā)電機(jī) 振動(dòng) 處1 #2發(fā)電機(jī)振動(dòng)產(chǎn)生經(jīng)過蒙達(dá)公司#2發(fā)電機(jī)組系北重-阿爾斯通公司生產(chǎn)的 T255-460型,該機(jī)組采用自激式旋轉(zhuǎn) 二極管無刷勵(lì)磁系統(tǒng),冷卻方式為水 -氫-氫。#2發(fā)電機(jī)組于2003年3月份進(jìn)行了投產(chǎn)后的 首次標(biāo)準(zhǔn)性大修,修前未發(fā)現(xiàn)機(jī)組有任何異常狀況。在4月30日機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng)后各運(yùn)行參數(shù)正常。第二天巡視發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁機(jī)端蓋垂直振動(dòng)值達(dá)0

2、.14mm。已經(jīng)嚴(yán)重超出了振動(dòng)監(jiān)督的合格范圍,隨即停機(jī)進(jìn)行了檢查處理。以下詳細(xì)介紹處理經(jīng)過及原因分析。2前兩次處理經(jīng)過及原因分析2.1 2003年5月1日停機(jī)后,根據(jù)出現(xiàn)振動(dòng)的部位分析,主要集中在勵(lì)磁機(jī)本體處。而且 勵(lì)磁機(jī)的電樞是懸掛在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子端部,造成振動(dòng)的可能性極大。勵(lì)磁機(jī)解體后檢查未發(fā)現(xiàn)安裝有異常情況,重新校核聯(lián)軸節(jié)的螺栓力矩為 1470N.m,勵(lì)磁機(jī)電樞外圓端部擺度測(cè)試值 如表1表1勵(lì)磁機(jī)電樞外圓端部擺度數(shù)值對(duì)應(yīng)點(diǎn)12345678數(shù)值(mm0.010.030-0.04-0.06-0.03-0.03-0.01兩對(duì)稱點(diǎn)的代數(shù)差均小于0.08mm (標(biāo)準(zhǔn)),說明該點(diǎn)的安裝質(zhì)量符合要求。勵(lì)磁

3、機(jī)裝復(fù)后沖車至3000r/min ,勵(lì)磁機(jī)端蓋垂直振動(dòng)值達(dá)0.22mm。根據(jù)振動(dòng)情況可以看出勵(lì)磁機(jī)檢查未出效果。隨后邀請(qǐng)西安熱工研究所專家來廠協(xié)助診斷,為了盡快消除振動(dòng),對(duì)勵(lì)磁機(jī)電樞端部平衡塊進(jìn)行了配重試驗(yàn),通過3次增減電樞端部平衡塊,使得振動(dòng)消除發(fā)電機(jī)#7、#8瓦處的軸振和瓦振明顯降低,于2003年5月14日,并網(wǎng)帶負(fù)荷運(yùn)行,啟動(dòng)后振動(dòng)測(cè)試數(shù)據(jù)如表2表2首次帶負(fù)荷的振動(dòng)測(cè)試值負(fù)荷#7瓦#8瓦端蓋名稱MW丄=丄=丄=瓦振120142023376047g m280015187732軸振1203129g m1#2機(jī)組啟動(dòng)后,經(jīng)有關(guān)專家和蒙達(dá)公司專業(yè)人員共同分析,一致認(rèn)為造成發(fā)電機(jī)振動(dòng)的主要原因?yàn)?

4、)發(fā)電機(jī)和勵(lì)磁機(jī)內(nèi)部存在碰磨,集中表現(xiàn)在勵(lì)磁機(jī)電樞部位;2)汽輪發(fā)電機(jī)組存在膨脹不均勻和熱變形。22 #2機(jī)大修后從5月14日啟動(dòng)后運(yùn)行至7月份,發(fā)電機(jī)振動(dòng)未發(fā)現(xiàn)異常情況。當(dāng)進(jìn)入夏 季高溫時(shí),發(fā)電機(jī)的冷、熱氫溫度提高大約15 C,此時(shí)發(fā)電機(jī)的振動(dòng)發(fā)生了明顯的變化,2003年10月14日測(cè)試振動(dòng)的結(jié)果如表 3表3機(jī)組運(yùn)行5個(gè)月后的振動(dòng)測(cè)試值負(fù)荷軸振(g m )瓦振(g mMW#7#8#7#833065.554.368.2112對(duì)運(yùn)行中振動(dòng)跟蹤結(jié)果進(jìn)行分析,得出以下結(jié)論1)發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣溫度對(duì)勵(lì)磁機(jī)振動(dòng)的影響特別敏感,振動(dòng)大小隨著氫氣溫度的變化而變 化2) 機(jī)組無功負(fù)荷的變化,對(duì)勵(lì)磁機(jī)振動(dòng)的影響也較

5、大。#2機(jī)組的無功負(fù)荷一般只保持在 30Mvar左右,無功負(fù)荷升高后勵(lì)磁機(jī)的振動(dòng)明顯增大。運(yùn)行一段時(shí)間后,勵(lì)磁機(jī)的外部振動(dòng)再次達(dá)到0.11mm左右。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,于2004年3月16日停機(jī)小修,再次對(duì)勵(lì)磁機(jī)振動(dòng)進(jìn)行處理。勵(lì)磁機(jī)揭蓋檢查后在其端部增加平衡塊75g,發(fā)電機(jī)#7、#8振動(dòng)分別降至0.012mm至0.016mm,通過配重后調(diào)整氫氣溫度和無 功負(fù)荷,運(yùn)行不久以后勵(lì)磁機(jī)部位的振動(dòng)值又上升到了0.13mm,發(fā)電機(jī)組在振動(dòng)超標(biāo)的情況下維持運(yùn)行。3 #2機(jī)組B級(jí)檢修中對(duì)勵(lì)磁機(jī)振動(dòng)的分析及處理3.1振動(dòng)影響著整個(gè)汽輪發(fā)電機(jī)的安全可靠運(yùn)行,而且超過允許值的振動(dòng)將帶來許多危害,大致可以分析為以下

6、幾個(gè)方面:1)引起動(dòng)、靜部分磨擦,并且加速這些部件的磨損,產(chǎn)生偏磨。2) 使某些部件產(chǎn)生過大的動(dòng)應(yīng)力、導(dǎo)致疲勞損壞,其中以軸瓦鎢金碎裂及燒損軸瓦居多。3) 使汽封、油封間隙加大而降低機(jī)組熱效率。4) 弓|起某些堅(jiān)固件的斷裂和松脫,如軸承座地腳螺栓斷裂、松動(dòng)。5) 使定子鐵芯疊片或定子繞組絕緣損壞引起短路根據(jù)水電部對(duì)3000r/min的汽輪發(fā)電機(jī)的軸承振動(dòng)幅值的規(guī)定如表4 :按這一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定判斷,#2勵(lì)磁機(jī)的振動(dòng)處在不合格的范圍內(nèi),這將對(duì)發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行造成極其嚴(yán)重的危害,所以, 必須停機(jī)進(jìn)行振動(dòng)處理。表4汽輪發(fā)電機(jī)的軸承振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速(r/min )優(yōu)良合格300020 1 m以下30 i m以下5

7、0 i m以下3-2前次大修中發(fā)電機(jī)存在并處理的異常情況1) 發(fā)電機(jī)#7瓦軸頸處有3道劃痕,其中最嚴(yán)重的一處寬4mm,深2.5mm,對(duì)該劃痕進(jìn)行了微弧焊處理,并更換 #7瓦。2) 汽輪機(jī)的高、中壓缸前后軸封及隔板汽封有磨損,對(duì)磨損嚴(yán)重的汽封進(jìn)行更換,整 個(gè)通流部分間隙調(diào)整在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。3) 低、發(fā)中心高低偏差 0.75mm,對(duì)發(fā)電機(jī)兩側(cè)基礎(chǔ)進(jìn)行的調(diào)整,使中心高、低差達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求0.04mm,左右0.004) 勵(lì)磁機(jī)電樞與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子連接的剪切銷釘中有一個(gè)犯卡,通過檢修現(xiàn)場(chǎng)的手段未能 拔出,原位進(jìn)行了回裝。5) 經(jīng)試驗(yàn)檢測(cè)出有3個(gè)旋轉(zhuǎn)二極管反向耐壓超標(biāo),用天平稱重后保證質(zhì)量不變的情況 下進(jìn)行更換,

8、避免由于質(zhì)量不平衡造成振動(dòng)。根據(jù)上次大修中發(fā)電機(jī)存在以及處理的問題,分析了造成機(jī)組振動(dòng)的原因,決定利用#2機(jī)組B級(jí)檢修的機(jī)會(huì)對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行解體檢修,對(duì)機(jī)組的振動(dòng)問題做一次徹底處理。3-3 B級(jí)檢修中對(duì)發(fā)電機(jī)振動(dòng)的處理經(jīng)過發(fā)電機(jī)長(zhǎng)期在振動(dòng)超標(biāo)的情況下運(yùn)行,造成的危害是顯而易見的,這樣下去對(duì)機(jī)組安全穩(wěn)定造成極大的危害。北方聯(lián)合電力公司會(huì)同北京汽輪電機(jī)有限公司的相關(guān)專業(yè)人員,組織召開,并且對(duì)轉(zhuǎn)子返廠做動(dòng)平衡試驗(yàn)。了#2機(jī)組處理振動(dòng)的專題會(huì)議,決定進(jìn)行發(fā)電機(jī)解體檢查3.3.1停機(jī)前做發(fā)電機(jī)空載無勵(lì)磁狀態(tài)下的振動(dòng)測(cè)試,結(jié)果如表5:表5 2005年大修前空載測(cè)試振動(dòng)負(fù)荷MW軸振(卩m )瓦振(卩m#7#8#

9、7#8勵(lì)磁機(jī)017.9421826 60332轉(zhuǎn)子匝間短路故障錄波未發(fā)現(xiàn)異常333發(fā)電機(jī)解體后檢查處理的項(xiàng)目及內(nèi)容1)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子返廠,進(jìn)行了轉(zhuǎn)子單獨(dú)以及轉(zhuǎn)子與電樞一體的動(dòng)平衡測(cè)試,動(dòng)平試驗(yàn)完全合 格。2)轉(zhuǎn)子回裝前的絕緣電阻,直流電阻及交流阻抗測(cè)試合格。3) 對(duì)#7瓦軸頸處微弧焊處理的劃痕進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)其中一處高出0.14mm,經(jīng)過研磨后使 軸頸光滑并達(dá)到一致4)#7軸承下瓦鎢金局部受損,將 #7軸承更換為原始安裝時(shí)所用的軸承,并對(duì)軸承球面進(jìn)行 刮研,使得接觸合格。5)勵(lì)磁機(jī)電樞與轉(zhuǎn)子連接的剪切銷釘間隙稍大,所有銷釘重新制作并更換。6)發(fā)電機(jī)定子繞組端部振型模態(tài)試驗(yàn)及引出線的固有頻率測(cè)試均合格

10、7)冷卻器內(nèi)部固定螺栓檢查,緊固狀態(tài)良好8)發(fā)電機(jī)定子調(diào)整墊片原為多個(gè)鐵皮墊疊加,本次檢修全部更換為不銹鋼墊片,而且每處 不超出三片,沿發(fā)電機(jī)縱向呈階梯狀布置,左右厚度完全相同。9) 發(fā)電機(jī)與低壓轉(zhuǎn)子重新調(diào)中心,二者圓周差0.005mm,端面差0.005mm,對(duì)輪連接后 調(diào)整其同心度0.03mm3.3.4運(yùn)行中轉(zhuǎn)子匝間短路故障錄波未發(fā)現(xiàn)異常335勵(lì)磁機(jī)安裝的關(guān)鍵點(diǎn)#2發(fā)電機(jī)組的勵(lì)磁機(jī)是旋轉(zhuǎn)無刷勵(lì)磁系統(tǒng),勵(lì)磁機(jī)懸掛在發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子端部,勵(lì)磁機(jī)電 樞對(duì)發(fā)電機(jī)的振動(dòng)影響特別大,所以勵(lì)磁機(jī)安裝過程中有以下一些工序應(yīng)嚴(yán)格要求;1)電樞安裝如圖1所示,d和di直徑尺寸差值(即間隙)應(yīng) 0.6mm若0.6mm

11、 ,應(yīng)修整 導(dǎo)桿絕緣層外圓(d)2) 電樞安裝后慢轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)子,用百分表檢查圖 2中A、B、C、C、D、E、F各部位的外圓 跳動(dòng)偏差,C點(diǎn)部位外圓跳動(dòng)兩對(duì)標(biāo)稱點(diǎn)的代數(shù)差應(yīng) 0.20mm間隙KW H1-H。將各組數(shù)據(jù) 調(diào)整在合格范圍.。3) 勵(lì)磁機(jī)電樞的安裝。檢查電樞所帶的平衡塊一定要緊固,軸銷與銷孔只有0.01mm的間 隙,否則會(huì)造成安裝困難或晃度過大。4)轉(zhuǎn)子接地檢測(cè)裝置回裝時(shí),要將發(fā)射器底座邊緣與止口配合好,避免發(fā)射器裝偏,引發(fā) 勵(lì)磁機(jī)的擺動(dòng)。4、結(jié)論引起汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)的原因有很多,主要有電磁和機(jī)械方面。發(fā)現(xiàn)振動(dòng)超標(biāo)后一定要 仔細(xì)判別振動(dòng)原因。4.1為了確定是否屬于電磁方面的原因,首先應(yīng)觀察

12、三相電流是否平衡,如不平衡則產(chǎn)生 100HZ的振動(dòng);其次,再保持負(fù)荷值一定,在較大范圍改變勵(lì)磁電流,觀察勵(lì)磁電流對(duì)振 動(dòng)的影響,如果隨其變化,振動(dòng)也急劇變化,就表明振動(dòng)原因是轉(zhuǎn)子繞組存在匝間短路。4.2為了確定是否屬于機(jī)械方面的原因,可保持勵(lì)磁電流一定,若振動(dòng)隨著有功負(fù)荷變化, 則表明振動(dòng)是由于機(jī)械原因引起的,通常應(yīng)在汽輪機(jī)上或在汽輪機(jī)與發(fā)電機(jī)聯(lián)軸部位上尋找原因,如果振動(dòng)值較大,而且不隨勵(lì)磁電流或負(fù)荷的變化而變,這種現(xiàn)象也屬于機(jī)械原因引起。轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的機(jī)械振動(dòng)。主要表現(xiàn)為50HZ和100HZ兩個(gè)頻率;50HZ的振動(dòng)主要由轉(zhuǎn)子不平衡引起,并通過軸承、端蓋偉給機(jī)座,減小的辦法就是提高轉(zhuǎn)子大齒和小齒兩個(gè)方 向的剛度不同引起的4.3機(jī)組檢修后的安裝,一定要嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求進(jìn)行,技術(shù)數(shù)據(jù)調(diào)整在合格的 范圍內(nèi),盡量避免由于安裝、 調(diào)試的質(zhì)量原因而造成振動(dòng),使發(fā)電機(jī)組在優(yōu)良振動(dòng)的條件下穩(wěn)定運(yùn)行。

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