燃煤鍋爐改造資料.doc
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中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所 膜技術(shù)國家工程研究中心 Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences MEMBRANE TECHNOLOGY NATIONAL CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH 燃煤鍋爐富氧燃燒節(jié)能 綜合技術(shù)改造建議 國家工程研究中心 佛山地址: 佛山市季華五路 郵 編:528000 佛山辦事處電話:0757-83329286 手機:13433201017 研究所網(wǎng)址:www.dicp.ac.cn 項目部網(wǎng)址:www.tbsun.cn e_mail: maker1103@126.com 聯(lián)系人:楊 坤 明 一、 前言 最近,國家發(fā)改委、科技部共同下發(fā)的《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》中,分別數(shù)次在冶金、化工、輕工等行業(yè)節(jié)能技術(shù)措施中,將富氧燃燒技術(shù)、膜法氣體分離技術(shù)列入其中,特別還將玻璃窯爐,陶瓷窯爐,鍋爐,應(yīng)用富氧燃燒技術(shù)作為行業(yè)節(jié)能措施之一列入?,F(xiàn)在愈來愈多的企業(yè)開始關(guān)注這一新的技術(shù),并逐步落實。最近,國家發(fā)改委、科技部共同下發(fā)的《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》中,分別數(shù)次在冶金、化工、輕工等行業(yè)節(jié)能技術(shù)措施中,將富氧燃燒技術(shù)、膜法氣體分離技術(shù)列入其中,特別還將玻璃窯爐,陶瓷窯爐,鍋爐,應(yīng)用富氧燃燒技術(shù)作為行業(yè)節(jié)能措施之一列入?,F(xiàn)在愈來愈多的企業(yè)開始關(guān)注這一新的技術(shù),并逐步落實。在實際應(yīng)用中有著提高產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約能源、改善環(huán)境的效果。其節(jié)能率一般在10-16% 創(chuàng)造性地開發(fā)出“局部增氧”和 “梯度燃燒”、 “對稱燃燒”、“?型燃燒”、“S型燃燒”、“四角燃燒”、“推遲燃燒”和“分級燃燒”等與爐窯、燃料及產(chǎn)品等優(yōu)化、匹配的高新集成技術(shù):使用富氧量僅為所需空氣量的1-15%,而原來鼓風(fēng)量和引風(fēng)量均要顯著下降,經(jīng)過十多年多的不斷完善,有關(guān)技術(shù)和系統(tǒng)等均已十分成熟,并獲國家多項發(fā)明專利。正如華北制藥集團玻璃分廠首次應(yīng)用負壓法膜法富氧局部增氧助燃技術(shù)3年后總結(jié)的那樣:“我公司1992年就開始對富氧燃燒進行調(diào)研工作, 但當時富氧膜成本高,使用周期短, 工藝設(shè)備不成熟, 故障率高, 一些廠家的使用效果不理想。以后幾年我們一直在關(guān)注該技術(shù)的發(fā)展。隨著時間的推移, 技術(shù)的成熟, 我公司于1996年上馬富氧燃燒項目”、“由于采用富氧燃燒, 燃燒相對完全, 火焰長度相對縮短, 火焰上部溫度降低, 減輕了碹頂、小爐和蓄熱室的熱負荷, 即減輕了對其的侵蝕, 窯爐壽命相應(yīng)延長”。節(jié)能、增產(chǎn)和合格率增加均超過10%。 目前已推廣應(yīng)用了數(shù)十家,包括燃油、燃煤和燃氣窯爐、鍋爐、加熱爐、造氣爐和焚燒爐等,社會效益和經(jīng)濟效益均十分顯著:平均節(jié)約燃料11.9%,增產(chǎn)10.2%, 產(chǎn)品質(zhì)量亦有提高,窯爐壽命也相應(yīng)延長,由于燃料充分燃燒,顯著改善環(huán)境狀況,不少單位用富氧前曾因冒黑煙受到過環(huán)保部門的黃牌警告或罰款,用富氧后煙氣排放全部低于國家環(huán)保標準,一般幾個月就能收回全部投資!如1998年六月在江蘇阜寧化肥廠20噸燃煤鍋爐上使用,上富氧后噸煤產(chǎn)蒸汽從7.38噸上升到8.29噸。1999年1月經(jīng)江蘇鹽成市節(jié)約能源監(jiān)測站檢測:爐膛溫度提高90℃,熱效率提高11%,而且經(jīng)江蘇阜寧環(huán)保監(jiān)測站檢測,林格曼黑度小于一級。不到六個月就收回全部投資。 鍋爐制品生產(chǎn)企業(yè)的重點設(shè)備,同時也是企業(yè)耗能最大的設(shè)備,通常占全廠耗能的70%—80%,能耗所占的生產(chǎn)成本比重也很大。為了降低生產(chǎn)成本,開創(chuàng)節(jié)能新局面,一種技術(shù)先進、投資少、見效快,行之可靠的高效節(jié)能新技術(shù)——富氧燃燒技術(shù),已經(jīng)成為鍋爐生產(chǎn)企業(yè)管理者們的選擇。我所經(jīng)過幾年的研究、開發(fā)、引進、成功的研制出系列中空膜組制氧設(shè)備,目前兩種技術(shù)設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)批量投產(chǎn),富氧燃燒技術(shù)在工業(yè)應(yīng)用上也獲得了成功。 眾所周知,燃燒是由于燃料和氧氣分子之間發(fā)生的高能碰撞引起的。普通空氣成份中氧只占20.9%,而氮氣占78.9%。因此在燃燒過程中,近80%不助燃的氮氣從兩方面阻礙著燃燒反應(yīng)的進行,一方面它從反應(yīng)中傳出的熱量,另一方面它也減少了氧分子與燃料分子之間的碰撞機會,阻礙了燃燒速度。燃燒過程離不開氧,氧氣的供給情況決定了燃燒過程完成的是否充分。助燃空氣中氧含量的增加,能直接提高火焰溫度的上升、燃燒速度加速、燃點溫度下降,富氧燃燒節(jié)能新技術(shù)就是通過將膜法富氧組件制備含氧濃度大于21% ——30% 左右(甚至更高的濃度)的富氧空氣,送入鍋爐內(nèi),參與燃料燃燒過程,并通過各項熱工參數(shù)的調(diào)整,改變火焰的特性,實現(xiàn)改變?nèi)紵|(zhì)量,提高燃燒效率,節(jié)約燃料的目的。 在鍋爐上采用富氧燃燒是可以改進目前鍋爐的燃燒系統(tǒng)的狀況,鍋爐各種因素的要求,從而開辟節(jié)能的新途徑。鍋爐使用富氧燃燒技術(shù),會從如下幾個方面體現(xiàn)優(yōu)勢: 1、提高火焰強度:由于燃燒時氧氣濃度加大,如前文所述,可使燃燒速度加快導(dǎo)致火焰強度增加,由于火焰增強,,充分地利用燃料。 2、提高火焰溫度:因火焰強度增加(即在較小的體積內(nèi)釋放出相同的熱量)又由于助燃氣體中減少了氮氣含量,空氣量及煙氣量的顯著減少使火焰溫度提高,增強了火焰靠輻射和對流向周圍的熱傳導(dǎo)。大量的實踐證明使用富氧空氣強化燃燒,不僅能獲得節(jié)能效果,還可以獲得高溫, 3、提高熱效率:火焰下方用富氧空氣助燃可使燃燒更完全,上部火焰溫度增加,增強熱傳導(dǎo),因而提高熱效率。 4、加快燃燒速度、促進燃燒完全:富氧助燃對提高燃料熱量的利用率有所幫助,如用普通空氣助燃,當加熱溫度為1300℃時,其可利用的熱量為42%,而用26%的富氧空氣助燃時,可利用熱量為56%,且氧濃度越高,加熱溫度越高,所增加的比例越大,因此節(jié)能效果就越好。 5、降低燃料的燃點溫度,獲得較寬的燃料選擇范圍:燃料的燃點溫度不是常數(shù),如CO在空氣中的燃點為609℃,而在純氧中的燃點僅為388℃,所以用富氧助燃能提高火焰強度和增加釋放熱量,更重要的是富氧環(huán)境燃燒顯著降低了燃料燃點溫度,使得燃料的選擇范圍變的更寬。 6、減少燃燒后的排氣量,降低空氣過剩系數(shù):用普通空氣助燃,占體積4/5的N2不僅不參加助燃,而且?guī)ё叽罅繜崮?,用富氧助燃,燃燒后的排氣量減少,從而提高燃燒效率。富氧助燃可有效降低空氣的過剩系數(shù),燃料消耗相應(yīng)減少,從而節(jié)約能源。 7、延長鍋爐使用壽命: 加入富氧空氣可減少燃料消耗,因而降低了散熱損失,并能延長熔爐的壽命。 二、鍋爐節(jié)能技術(shù)改造 富氧助燃用于工業(yè)鍋爐和電廠鍋爐節(jié)能和環(huán)保 據(jù)不完全統(tǒng)計,目前國內(nèi)有各種大小鍋爐50-60萬臺,其中工業(yè)鍋爐40萬臺左右,大多每小時產(chǎn)蒸汽量在4-35噸或產(chǎn)熱在3-25MW之間,熱效率普遍偏低,一般在60-80%之間,大部分鍋爐的燃料燃燒不完全。存在冒黑煙現(xiàn)象。既浪費能源,又嚴重污染環(huán)境等。 由于鍋爐類型眾多,如鏈條爐、往復(fù)爐、拋煤機鍋爐、煤粉爐、循環(huán)流化床鍋爐、沸騰爐、加熱爐、熱媒爐、燃油爐、燃氣爐、快裝爐等,同時每種爐又有許多型號如鏈條爐又分五種,即WNL臥式內(nèi)燃鏈條爐、KZL臥式快裝水火管鏈條爐、DZL單鍋筒縱置式鏈條爐、SZL雙鍋筒縱置式鏈條爐和SHL雙鍋筒橫置式鏈條爐等,而且應(yīng)用面非常廣,幾乎涉及所有工業(yè)門類。雖然目前出現(xiàn)不少節(jié)能和環(huán)保新技術(shù)如分層燃燒、重油乳化等,但它們僅適用于某一類型鍋爐,如分層燃燒僅適用于鏈條爐等。中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所膜中心,即目前的天邦膜技術(shù)國家工程研究中心有限責任公司的有關(guān)科研人員根據(jù)所有燃料燃燒均需要氧氣這一共同特點,并結(jié)合各種鍋自身爐燃燒的不同特性,經(jīng)過十多年的不斷探索和創(chuàng)新,終于開發(fā)成功一系列適用于各種鍋爐和燃料的局部增氧助燃綜合集成技術(shù)。 鍋爐和玻璃窯爐的差別非常大。對于鍋爐是利用局部增氧助燃技術(shù)來強化原有鍋爐的火焰特性,既要使燃料在爐膛的停留時間更長,又要使燃料在盡可能少的助燃風(fēng)下更充分、更完全地燃燒。根據(jù)作者十多年的研究和推廣獲得的經(jīng)驗,目前局部增氧助燃技術(shù)只能在180噸以下的鍋爐上推廣應(yīng)用,對于180噸以上的鍋爐,一是鍋爐的運行管理均十分嚴格,熱效率都在90%以上;二是富氧助燃投資相對比較大,投資回收期比較長。 三 下面分別介紹局部增氧助燃技術(shù)用于典型鍋爐的特點及典型應(yīng)用實例。 富氧助燃用于燃油或燃煤鍋爐 膜法局部富氧助燃設(shè)備技術(shù)使用富氧量僅為所需空氣量的0.5~10%,而原來鼓風(fēng)量和引風(fēng)量均要顯著下降(約減少5~50%)。在燃油、燃煤和燃氣等爐窯進行了初步試驗,社會效益和經(jīng)濟效益均十分顯著:平均節(jié)約燃料10.9%,增產(chǎn)9.2%,產(chǎn)品質(zhì)量亦有提高,窯爐壽命也相應(yīng)延長,由于燃料充分燃燒,顯著改善環(huán)境狀況,煙氣排放全部低于國家環(huán)保標準(用富氧前曾冒黑煙),投資回收期一般小于一年。 下面列舉幾個典型應(yīng)用實例: 實例一:大連某油脂化學(xué)廠30噸燃油鍋爐 1996年 1月末,局部增氧對稱燃燒技術(shù)首次在國內(nèi)甚至在國際上使用,中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所膜中心所配的富氧量約為 300-350Nm3/h,因當時沒裝重油流量計,僅做了初步試驗:通富氧后煙囪黑煙立即消失,風(fēng)機風(fēng)門關(guān)閉了大約三分之一,蒸汽流量從2 8t/h增加到3 1t/h,而油壓從2.1MPa下降到 1.9MPa,本想春節(jié)后安裝好重油流量計進行全面測試和驗收,后因大連市政府要求該廠動遷而擱淺。雖然這次試驗沒有得到有關(guān)數(shù)據(jù),但從結(jié)果看還是十分令人滿意的,達到了預(yù)期的效果。 實例二:江蘇油田4噸燃油鍋爐 1997年10月江蘇油田在4t燃油鍋爐上應(yīng)用中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所膜中心的膜法富氧局部增氧助燃節(jié)能技術(shù),所配富氧空氣量僅為 40 標方/時,經(jīng)該油田節(jié)能監(jiān)測站檢測:通富氧后爐膛溫度提高了大約50℃, 全爐熱效率提高了 8.3 個百分點, 平均噸蒸汽節(jié)油為 16.64%,煙氣排放溫度下降了9℃,而且煙氣的林格曼黑度從2-3級降至1級以下,并經(jīng)過他們自己一年的統(tǒng)計,平均每年節(jié)油330多噸.而且裝置運行平穩(wěn)可靠,操作管理、維修方便。有關(guān)數(shù)據(jù)參見表6-7-1。 表6-7-1 注數(shù)據(jù)來源于:蘇德勝,儲明來,丁建林,沈光林. 國內(nèi)膜法富氧技術(shù)應(yīng)用研究新進展. 膜科學(xué)與技術(shù). 1999,(1):12 實例三:天津大港油田2500KW 燃油加熱爐 1999年12月,膜法富氧局部增氧在天津大港油田2500KW 燃油加熱爐上使用,經(jīng)天津市節(jié)能監(jiān)測一站測試,空氣過剩系數(shù)下降0.88個百分點,排煙溫度降低了7℃,節(jié)能率達10.85%,排煙達標等。 實例四:遼河油田2300KW 燃油加熱爐 1997年9月,膜法富氧局部增氧在遼河油田油氣集輸公司曙光輸油泵站的1# 2300KW 燃油加熱爐上使用,經(jīng)遼河石油勘探局節(jié)能監(jiān)測站測試,加熱爐正平衡熱效率從82.22%提高到89.68%,提高了9.1%,排煙達標等。 需要說明的是對于燃油或燃氣鍋爐,沈光林曾對吉化集團乙烯廠110噸燃油發(fā)電鍋爐和北京燕山石油化工(集團)有限公司動力廠二電站二號燃油/天然氣發(fā)電鍋爐進行過技術(shù)認證和可行性研究,前者由于資金問題而擱淺,后者則由于體制和管理等原因而放棄:大概經(jīng)過如下: 北京燕山石油化工(集團)有限公司對膜法富氧助燃技術(shù)非常感興趣,1999年專門由一名副總工程師親自負責,通過和中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所有關(guān)科研人員的交流、溝通、技術(shù)論證和用戶現(xiàn)場考察后,北京燕山石油化工(集團)有限公司初步選定在動力廠二電站二號發(fā)電鍋爐(120噸)上實施。二號發(fā)電鍋爐是1973年四川東方鍋爐廠生產(chǎn)的,蒸汽壓力為3.6-3.9 MPa,為450℃過飽和蒸汽。爐膛為負壓操作,壓力為20-40Pa,爐膛溫度約1300℃。鍋爐熱效率設(shè)計為92%,實測為89-91%。當時是用重油作為燃料的,有6支噴嘴,分上下兩層,噴嘴套管為ф89mm,內(nèi)徑為ф23mm。重油采用機械霧化,油壓為2.0-2.5 MPa, 每支噴嘴耗油量約1.5噸/時,重油低發(fā)熱量約1萬大卡,鼓風(fēng)量約11.5萬標方/時,風(fēng)箱壓力約2000Pa,空氣過剩系數(shù)為1.2,有時可達1.5-1.6,采用玻璃預(yù)熱器,預(yù)熱溫度為170℃。引風(fēng)量約15萬標方/時,風(fēng)壓約2500Pa,排煙溫度為110-130℃,煙氣中含氧量為5-6%。而且在設(shè)計富氧助燃時要考慮天然氣作燃料,所以沈光林就設(shè)計了如圖6-4-2所示的富氧噴嘴在油氣混燒鍋爐上的相對位置示意圖(一組,共有六組),并被該公司的有關(guān)專家認可。該爐設(shè)計的富氧量為1300標方/時,預(yù)測節(jié)能率達2.5-3%,直接投資回收期大約10個月。后來北京燕山石油化工(集團)有限公司提出用自己的氧源先進行試驗,要大連化學(xué)物理研究所僅提供局部增氧助燃技術(shù),被大連化學(xué)物理研究所膜中心當時的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)拒絕。當時如果同意試驗,對富氧的發(fā)展無疑會是一種推動。 實例五:富氧助燃用于鏈條鍋爐 鏈條鍋爐是工業(yè)鍋爐,應(yīng)用比較廣,最小的小于1噸/時,最大的可達80噸/時。對于鏈條鍋爐,富氧一般可以加在爐排底下、后拱、前拱、側(cè)墻或四角等。膜法富氧助燃技術(shù)最早在國內(nèi)鍋爐上使用的是1995年,用于濟南某醫(yī)院的四噸鏈條鍋爐上:所配富氧量大約50 Nm3/h,當時上富氧主要是解決排煙污染,用戶根據(jù)我們提供的流程自行安裝和調(diào)試,平均節(jié)煤在15%以上,而且煙氣排放達標;1998年中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所又將該高新技術(shù)用于首次在國內(nèi)成功地將該高新技術(shù)用于江蘇阜寧化肥廠的WGC20/3.82—1型燃煤蒸汽發(fā)電鍋爐,取得了比較好的經(jīng)濟效益和社會效益。詳見6.5.4節(jié)。之后在大港油田 如1998年6月,我們,所配富氧量僅200Nm3/h,可以不停爐安裝:該爐上富氧前共進行了56小時的測試,平均每小時耗煤2.7噸左右,噸煤產(chǎn)蒸汽約7.38噸,上富氧后先進行了72小時的試驗驗收(測試條件同上:根據(jù)爐排上的平均煤層厚度評估,大約比實際高30%,但由于測試前后均取相對值,故節(jié)能率是比較準確的,后來江蘇鹽城市節(jié)約能源監(jiān)測站的檢測結(jié)果也證明了這點),平均噸煤產(chǎn)蒸汽達8.29噸,后來他們又進行了168小時的性能測試,平均噸煤產(chǎn)蒸汽達8.296噸,比驗收時的效果還好,這說明司爐工越來越熟練的掌握了該項高新技術(shù)的操作。富氧助燃設(shè)備一直運行至今,性能穩(wěn)定,平均節(jié)能大于11%,最高達16.2%。1999年1月經(jīng)江蘇鹽城市節(jié)約能源監(jiān)測站檢測:爐膛溫度提高90℃,熱效率提高11%,同時經(jīng)江蘇阜寧環(huán)保監(jiān)測站檢測,林格曼黑度小于一級,CO2每年降少排放5000多噸,不到半年就收回了全部投資。據(jù)該廠的最新統(tǒng)計,從投運到現(xiàn)在,該系統(tǒng)尚未出現(xiàn)過設(shè)備問題,維修費用幾乎為零。每年節(jié)煤2000多噸,節(jié)電7.2萬Kw.h,提高鍋爐出力10%以上,這對穩(wěn)定全廠生產(chǎn)工況作用顯著:98年下半年比98年上半年因蒸汽波動影響生產(chǎn)次數(shù)減少了186個,多產(chǎn)氨55.8噸,效益達11.16萬元。 實例六:濟南傳染病醫(yī)院的 4t鏈條爐 ,僅用富氧量 60Nm3/h ,當時上富氧主要是解決排煙污染 ,用戶根據(jù)我們提供的流程自行安裝和調(diào)試 ,平均節(jié)煤在 15%以上 ,煙氣排放達標 后者是 實例七:天津大港油田港驊物業(yè)公司4200KW 4#燃煤鏈條鍋爐 2000年1月,膜法富氧局部增氧在天津大港油田港驊物業(yè)公司4200KW 4#燃煤鏈條鍋爐上使用,經(jīng)天津市節(jié)能監(jiān)測一站測試,鍋爐排煙處CO下降34.4%,NO下降5.4%,爐渣含碳量下降31.8%,排煙溫度降低了5℃,節(jié)能率達9.56%. 實例八:富氧助燃用于拋煤機鏈條鍋爐 拋煤機鏈條鍋爐是除了鏈條鍋爐之外的第二大類工業(yè)鍋爐,最小的10噸/時,最大的可達75噸/時,由于著火條件好、燃燒強度高、煤種適應(yīng)性廣、起爐產(chǎn)汽快、負荷調(diào)整迅速和反應(yīng)快等特點,上世紀九十年代前上的比較多。但它燃燒效率低、煤耗高、煙塵濃度高、特別是黑煙嚴重,林格曼黑度一般在2-4級,嚴重地污染環(huán)境。所以對這種爐的改造就比較多,主要分2類,包括各種爐拱的改造和二次風(fēng)的改造及飛灰回收等,總的說來效果均不太理想。 在人們對環(huán)保越來越重視的今天,排煙黑度超標就成為拋煤機鍋爐最大的缺點,是亟待解決的核心問題,而黑煙是由未燃盡的飛灰中的殘?zhí)己蛽]發(fā)分在窒氧氣氛下生成的游離碳造成的。 造成鍋爐冒黑煙、熱效率偏低等原因主要有以下幾個方面: (1) 拋煤機鏈條爐為開式爐膛,由于懸浮燃燒的需要,爐膛結(jié)構(gòu)比較高大,燃煤主要依靠爐膛輻射加熱和引燃,爐膛后半部主燃區(qū)的熱量不能通過對流傳到前部,爐膛水冷度相對較大,造成燃燒熱強度和爐膛溫度偏低,火焰中心溫度一般只有1000 — 1100 ℃。 (2) 二次風(fēng)布置不當,煙氣仍有“短路”。 二次風(fēng)量前后分配不盡合理(前大后小),主燃區(qū)二次風(fēng)量偏小;二次風(fēng)(前、后)流速及擴散角不合理,難以覆蓋和鎖住煙氣,揮發(fā)分和飛灰在爐內(nèi)不能充分二次燃燒。 (3) 細煤屑在爐膛內(nèi)懸浮燃燒的效果不好。爐膛內(nèi)很少產(chǎn)生氣流旋渦,擾動混合情況較差,煙氣中未燃物在爐內(nèi)停留時間短,懸浮燃燒條件不足,因此造成大量細煤屑及揮發(fā)分來不及燃燒就飛出爐膛。 (4) 爐排層燃燃燒狀況不佳,燃盡段過短,爐渣含碳量高。 除了鍋爐自身的原因以外,也有運行管理方面和煤質(zhì)方面的原因,如煤質(zhì)不好、顆粒度不合適、鍋爐系統(tǒng)漏風(fēng)、當煤種變化時相應(yīng)控制調(diào)節(jié)不當?shù)取? 總之,冒黑煙的原因是多方面的,但主要原因是燃燒不充分導(dǎo)致未燃物逸出爐外,所以要根治污染,必須從燃燒方面下功夫,如果燃燒充分了,自然就不冒黑煙,鍋爐效率也隨之提高。 對于拋煤機鏈條鍋爐采用局部增氧助燃技術(shù)是比較理想的。大連瓦房店軸承集團動力公司經(jīng)過多次調(diào)研、考察和反復(fù)論證,最后確認局部增氧助燃技術(shù)用于拋煤機鍋爐的技術(shù)改造是目前國內(nèi)類似技術(shù)中最先進的。2001年12月,中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所在國際上首次成功地將該高新集成技術(shù)用于大連瓦房店軸承集團2臺35噸拋煤機燃煤發(fā)電鍋爐,取得了節(jié)能14%和排煙達標的效果,詳見6.5.4節(jié)。 實例九:2004年10月,一臺65噸拋煤機燃煤發(fā)電鍋爐上又在采用膜法富氧局部增氧助燃技術(shù),相信同樣能取得比較理想的經(jīng)濟效益和社會效益。 富氧助燃用于煤粉鍋爐 實例十:煤粉鍋爐一般燃燒效率比較高,大多數(shù)用于電廠,最大的2000多噸,最小的大約20噸。由于管理和煤質(zhì)等原因,使得煤粉鍋爐的熱效率比設(shè)計值低,而且煙囪經(jīng)常冒黑煙。 根據(jù)中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所多年的調(diào)研和考察,認為目前膜法富氧局部增氧助燃技術(shù)可以用在180噸以下的煤粉鍋爐,可以采用對稱燃燒、四角燃燒和分級燃燒等與煤粉鍋爐匹配的高新技術(shù)。沈光林曾分別給廣州雙橋股份的35噸和江蘇興化電廠的75噸煤粉爐進行了技術(shù)經(jīng)濟評估,并均得到了用戶的認可,但由于商務(wù)和體制等原因,沒有運作。 實例十一:2004年初,經(jīng)過多方努力,膜法富氧局部增氧助燃系統(tǒng)用于中國鋁業(yè)公股份有限公司(原中國長城鋁業(yè)公司)河南公司熱力廠130噸粉煤鍋爐節(jié)能和環(huán)保的可行性研究報告終于通過了中國鋁業(yè)公股份有限公司有關(guān)專家的初評和復(fù)審。擬計劃對8號BG-130/39-M6型粉煤鍋爐進行綜合改造,該爐的燃燒方法原為普通直流燃燒器四角切圓燃燒,1999年改用西安交通大學(xué)的濃淡燃燒技術(shù),設(shè)計熱效率為89.3%,而據(jù)熱力廠2002年全年度統(tǒng)計耗煤數(shù)據(jù)和產(chǎn)汽量等計算,熱效率為85.6%,熱效率偏低,同時通過對8號爐的全面分析,認為: ① 盡管引起8#鍋爐運行中現(xiàn)存問題的原因很多,但最主要的因素莫過于供氧不足。如前所述,膜法富氧局部增氧助燃技術(shù)正是能從多方面改善燃燒狀況的最佳技術(shù)。 ② 煤質(zhì)較差而且不穩(wěn)、煤的配比缺乏科學(xué)手段造成燃燒不穩(wěn)定的問題,恰好可以通過膜法富氧局部增氧助燃技術(shù)得到彌補,基本滿足燃燒穩(wěn)定的要求。 ③ 因引風(fēng)、送風(fēng)出力不足,過??諝庀禂?shù)偏小造成燃燒不完全的問題,利用膜法富氧局部增氧助燃技術(shù)可以減少總風(fēng)量的優(yōu)點得到彌補,從而使燃燒完全,同時減少機械和化學(xué)不完全燃燒損失,降低爐渣和飛灰中的可燃物,避免鍋爐冒黑煙,減少煙氣排放量,防止污染物排放超標。 ④ 利用膜法富氧局部增氧助燃技術(shù)可適當降低空氣過剩系數(shù)的特點,可以提高火焰中心溫度和火焰黑度,增強爐膛內(nèi)的熱輻射成分,大大提高熱能的有效利用率,滿足鍋爐高負荷運轉(zhuǎn)的要求,提高鍋爐出力。 ⑤ 采用膜法富氧局部增氧助燃技術(shù),可將高濃度富氧流快速直接送入燃燒中心缺氧區(qū)域,提高火焰中心熱負荷強度,大大縮短燃盡時間,減少火焰中心長度和截面積,并防止火焰中心偏移,從而明顯減少鍋爐有關(guān)部位聚結(jié)焦渣,提高鍋爐運轉(zhuǎn)周期。 ⑥ 采用膜法富氧局部增氧助燃技術(shù),能適當減少送入爐膛的空氣總量,提高熱能的有效利用率,可降低排煙溫度。 此外,膜法富氧局部增氧助燃技術(shù)同樣可用于循環(huán)流化床鍋爐、沸騰爐等,如膜法富氧局部增氧助燃技術(shù)用于35噸循環(huán)流化床鍋爐的綜合改造方案也已經(jīng)通過了江蘇連云港新浦熱電廠的技術(shù)認證。相信不久的將來膜法富氧局部增氧助燃技術(shù)在各種鍋爐中的應(yīng)用會越來越廣。 實例十二:2003年7月在勝利油田23噸樣板注汽爐上使用了局部增氧對稱燃燒技術(shù)及系統(tǒng), 所配富氧空氣量僅為 180-200 標方/時,該爐由于使用了多項其它節(jié)能技術(shù),上富氧前熱效率已經(jīng)高達87.68%,經(jīng)勝利石油管理局能源監(jiān)測站檢測,使用局部增氧對稱燃燒技術(shù)后熱效率達92.28%,熱效率提高5.25%; 實例十三:2007年3月用于2噸燃柴油爐,經(jīng)北京質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局節(jié)能監(jiān)測站對比測試,節(jié)油6.1%,正平衡熱效率高達94.5%; (四)技術(shù)改造設(shè)備簡單概述 1、系統(tǒng)整體設(shè)計說明 全套設(shè)備撬裝式設(shè)計,功能分割清楚,以最大可能的簡化管線連接,方便維護、檢修 以膜系統(tǒng)為例:為滿足在高度含塵量的惡劣運行環(huán)境下工作,膜組件自帶過濾。膜堆也可安裝在相對封閉的室內(nèi)空間,讓空氣經(jīng)通往室內(nèi)的預(yù)置過濾器初步過濾后進入室內(nèi),相對潔凈的新鮮空氣在膜組件自帶的廢氣排放風(fēng)機的引導(dǎo)下進入膜分離器進行氧氮分離,其中,富氧空氣經(jīng)真空泵機組抽取輸送到用戶用氣點,廢氣則經(jīng)過廢排風(fēng)機集中排放到室外; 為保持系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠,動力設(shè)備——真空泵是系統(tǒng)唯一可能的故障點,可設(shè)計采取備機形式以保證系統(tǒng)的可靠性; 為最大限度的節(jié)約投資以及節(jié)約能源消耗,真空泵機組可采用多臺套真空泵機組并聯(lián)使用,備機采用變頻,開、停、切換、降負荷使用變頻機組,以具備良好的故障策略導(dǎo)向,建議設(shè)計采用單臺真空泵滿足要求。 真空泵機組可單獨安裝在泵房,設(shè)隔音降噪措施; 膜 單 元 過濾器 真空表 調(diào)節(jié)閥 通風(fēng)機 真空泵 氣水分離器 脫濕系統(tǒng) 穩(wěn)壓系統(tǒng) 空氣 膜法富氧局部增氧助燃系統(tǒng)用于2臺鍋爐示意圖 _ 電控調(diào)節(jié)報警系統(tǒng) 換向系統(tǒng) 預(yù)熱系統(tǒng) 富氧 噴嘴 鍋 爐 1 換向系統(tǒng) 預(yù)熱系統(tǒng) 富氧 噴嘴 鍋 爐 2 系統(tǒng)設(shè)計以滿足用戶運行環(huán)境極端條件為目標,考慮對高、低溫、海拔條件的校核,以保證系統(tǒng)最終安裝地性能指標與運行穩(wěn)定的達成; 控制水平:中央集控/自動控制、無人值守、智能報警、遠傳接口 五、系統(tǒng)主要技術(shù)性能特點(膜系統(tǒng)) u 工藝簡單:負壓流程板式膜制氧工藝,以真空動力自“膜堆”直接抽取富氧空氣; u 安裝簡便:“膜堆”模塊化設(shè)計,安裝簡單,連接方便; u 公用工程集約化:占地面積小巧,對廠房要求低; u 系統(tǒng)穩(wěn)定可靠:任何動力設(shè)備均存在一定的故障率,采用備用機形式輔以自動控制系統(tǒng),在發(fā)生故障時切換到備機是最安全的解決方案;本系統(tǒng)可選擇對多級泵組采用1臺備機的配置形式,并采取變頻技術(shù),充分考慮到系統(tǒng)的故障策略導(dǎo)向以及最大節(jié)約投資與能源消耗; u 操作方便:單鍵開停機,操作簡單方便;采用變頻技術(shù)為基礎(chǔ)的過程控制全自動完成; u 維護簡便:可對故障發(fā)生的羅茨真空泵機組進行不停機檢修, u 可擴展性:膜堆與真空泵組可方便的實現(xiàn)生產(chǎn)的簡便擴展 說明:關(guān)于膜法系統(tǒng)情況這里不再詳述,歡迎用戶與我們進行交流。 根據(jù)企業(yè)的具體情況,我們將于企業(yè)的生產(chǎn)、運行、管理專家一起,共同地、有針對性地提出一些有關(guān)設(shè)備選型配置、改造方案論證等。我們會在改造中選擇“膜制氧組件系統(tǒng)”復(fù)合系統(tǒng)等給出合理化的建議,以真正讓企業(yè)實現(xiàn)在改造后取得“節(jié)能、降耗、增產(chǎn)”的良好效果。 經(jīng)過短短的兩年時間的推廣,經(jīng)數(shù)十家生產(chǎn)企業(yè)使用,證明能有效降低水煤氣.柴油.重油.等燃料成改變了火焰的普通燃燒方式,達到節(jié)能降耗的目的本,節(jié)能率可達10%以上,并提高了燒成質(zhì)量,使中大型工業(yè)鍋爐每年節(jié)能降耗可直接提高經(jīng)濟效益50萬元至100萬元。 回收期一般在半年左右。正常使用壽命十年左右,如我們1988年用于黑龍江化工總廠的一套氣膜裝置,已經(jīng)使用了18年,目前還正常運行)。- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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