氮肥生產(chǎn)跳閘斷電的危害與預防.doc
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行業(yè)資料:________ 氮肥生產(chǎn)跳閘斷電的危害與預防 單位:______________________ 部門:______________________ 日期:______年_____月_____日 第 1 頁 共 7 頁 氮肥生產(chǎn)跳閘斷電的危害與預防 我國的小氮肥行業(yè),經(jīng)過四十多年的發(fā)展,目前已具備了相當?shù)囊?guī)模,在實踐中形成了一套完善的安全管理制度。但是,小氮肥生產(chǎn)高溫、高壓、易燃、易爆、易中毒的生產(chǎn)特點,又使得小氮肥行業(yè)成為化工事故的多發(fā)行業(yè)。 小氮肥廠跳閘斷電,看似電器事故,但往往會帶來嚴重的工藝設備事故,以下介紹幾起典型的事故案例。 案例1:某廠脫硫崗位正常生產(chǎn)中開3臺羅茨鼓風機,其中1臺風機在運行中響聲突然增大,值班工人判斷為該風機倒轉(zhuǎn),馬上開風機付線閥,在此過程中,一聲悶響,該風機轉(zhuǎn)子打碎,機殼破裂,后分析為該風機跳閘倒轉(zhuǎn),打壞轉(zhuǎn)子。有關風機倒轉(zhuǎn),發(fā)生打壞轉(zhuǎn)子的事故在小氮肥行業(yè)已經(jīng)形成共識,在此不做進一步的討論。 案例2:某廠甲醇合成崗位為2臺甲醇合成塔串聯(lián),2臺循環(huán)機全部用在前塔。正常生產(chǎn)中發(fā)生全廠跳閘事故,再開車后發(fā)現(xiàn)后塔阻力偏大,后來在更換觸媒時發(fā)現(xiàn)該塔內(nèi)件被擠癟,不銹鋼外皮裂開,保溫堵在內(nèi)外筒環(huán)隙中,分析認為循環(huán)機跳閘時造成后塔進口瞬時超壓,后塔進出口壓差增大,擠環(huán)內(nèi)件。 案例3:某廠合成崗位,合成塔為二進二出流程,二出氣320~330℃,進入后置鍋爐產(chǎn)蒸汽后,160~170℃的氣體去塔前預熱器預熱合成塔二入氣體。正常生產(chǎn)中全廠跳閘后,合成塔二出管上高壓法蘭泄漏著火。分析認為跳閘后,氣體倒流,后置鍋爐中低溫氣體向高溫的二出管倒流,二出管上高壓法蘭及透鏡因溫度驟降而變形,導致高壓氣體泄漏著火。 以上是幾起典型的事故案例,因跳閘發(fā)生的事故還不僅這些,相信各廠均有不同情況發(fā)生。為了避免在生產(chǎn)實踐中發(fā)生跳閘斷電事故,有必要對跳閘斷電事故發(fā)生的原因進行深入細致分析。概括起來,主要有以下幾點: 1.上級供電部門供電故障造成。這種情況是企業(yè)所不能左右的,發(fā)生的可能性一般比較少,如電網(wǎng)在大霧、陰雨天氣發(fā)生污閃等。 2.企業(yè)內(nèi)部變、配電的管理。除了要加強電器設備的日常維護,還要加強電器設備周圍環(huán)境的管理。如有的廠因蛇、老鼠等小動物鉆到配電盤內(nèi)導致相間短路,造成局部或全廠跳閘。 3.備品備件質(zhì)量問題。當前個別企業(yè)生產(chǎn)的電器設備,質(zhì)量不能過關,使用單位采購環(huán)節(jié)把關不嚴,導致在使用過程中發(fā)生事故的情況也比較多,如保護器誤動作,電纜絕緣不合格造成電纜放炮等。 4.電力設施超負荷運行或用電負荷調(diào)度不合理,也容易造成全廠跳閘,嚴重時損壞電器設備。 5.職工素質(zhì)的高低。作為值班電工責任心不強,誤操作,不能嚴格巡回檢查,及時發(fā)現(xiàn)處理電器事故隱患,最終導致事故的發(fā)生;作為操作工人,在跳閘斷電后,不能及時正確地處理,導致工藝、設備事故蔓延。 1.加強電器設備運行管理,提高電器設備運行質(zhì)量。 一是嚴把備品備件質(zhì)量關,要做到層層把關。采購人員在采購過程中,既要比價格,又要比質(zhì)量;倉庫保管員入庫前認真檢查,三無產(chǎn)品絕不入庫;電器維修人員在使用前做最后一次檢查,不能一裝了之。 二是認真落實《電業(yè)安全工作規(guī)程》,制度不能停留在口頭上,要落實到行動中,要有安排、有布置、有檢查、有責任追究。出現(xiàn)問題不能推諉扯皮,推卸責任,發(fā)生事故不能顧人情,認面子,要本著“四不放過”的原則嚴肅處理。 三是提高值班電工素質(zhì)。一方面要教育職工提高道德素質(zhì),自覺遵守勞動紀律,認真執(zhí)行各項規(guī)章制度;另一方面要教育職工提高業(yè)務素質(zhì),能夠在工作中積極地發(fā)現(xiàn)問題,分析問題,解決問題。 2.加強工藝設備管理的制度建設。對于跳閘后當班工人如何處理,應該采取什么措施,要有詳細的方案,至少應該制定出《跳閘斷電停車方案》,其中對全廠跳閘、局部跳閘、單臺設備跳閘等可能出現(xiàn)的情況均應進行全面的考慮,認真的分析,制定相應的停車方案,并將《跳閘斷電停車方案》做為職工常規(guī)操作的一項重要內(nèi)容來抓。務求達到這樣的目的,即在遇到突然斷電的情況發(fā)生時,當班工人就能有條不紊地進行處理。 3.在工藝設計上要對跳閘斷電給予充分的考慮。工藝設計不能只考慮正常生產(chǎn),還要考慮異常情況下的生產(chǎn)。工程技術人員要走下去,深入生產(chǎn)一線,了解實際情況,解決實際問題,對現(xiàn)有的工藝、設備進行改造。就拿脫硫羅茨鼓風機倒轉(zhuǎn)來講,已經(jīng)有部分廠家采取在風機進口或出口加單向閥的辦法,效果比較理想。再如電器設備加跳閘報警裝置,連鎖裝置加延時等。 4.加強操作工的責任心教育。加強巡回檢查,對單臺設備跳閘斷電能及時發(fā)現(xiàn),防止事故蔓延。提高職工業(yè)務素質(zhì),在夜班全廠跳閘后照明條件不好,各儀表不能正常顯示的情況下,能采取恰當?shù)奶幚泶胧? 5.還要為職工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,比如為各崗位配備應急燈或應急手電,列入崗位的正常管理,以備在全廠跳閘時,工人不致于摸黑操作,發(fā)生意外傷害事故。 第 5 頁 共 7 頁 氯乙酸安全操作規(guī)程 1、投料前打開人孔蓋,仔細檢查釜內(nèi)各管線是否完好。否則檢修后封人孔。準備投料。 2、按照要求:先投乙酸,再投硫磺。 3、檢查個控制點、出氣管是否暢通。投料控制閥處于關閉狀態(tài)。檢查溫度計、比重計是否完好。 4、關閉進水閥,打開蒸汽閥。蒸汽壓力控制0.2MPa,使釜內(nèi)物料溫度升至70℃。 5、打開氯氣供給閥,流量控制在5~10,上氣管道出現(xiàn)回流后,進行取樣。 6、當比重計1.1~1.2開始搖動時,關閉蒸汽閥,增加氯氣流量10~15. 7、在反應過程中,釜溫升過快,釜夾套進冷卻控制溫升速度,但不得使物料溫度低于80℃。 8、反應過程中,每2小時取樣一次。當比重計測的比重為1.350時,調(diào)節(jié)氯氣閥,減少供氯量。釜溫檢測在95℃左右.直至物料比重達1.358,停止供氯。 9、打開蒸汽閥,使釜溫升至110℃左右,使輕餾分流向副釜,時間10分鐘。 10、靜置20分鐘,物料轉(zhuǎn)至結(jié)晶釜。 11、檢查氯化釜各控制閥,進行投料或轉(zhuǎn)料,準備工作。 12、在生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)泄漏點時,立即停車,降低釜溫,使釜內(nèi)處于負壓狀態(tài),方可檢修。 第 6 頁 共 7 頁 行業(yè)資料 本文至此結(jié)束,感謝您的瀏覽! (資料僅供參考) 下載修改即可使用 第 7 頁 共 7 頁- 配套講稿:
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