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1、CK6140數(shù)控車床的改造
數(shù)控車床CK6140是中車太原機(jī)車車輛有限公司多年前從沈陽第一機(jī)床廠購入的全功能數(shù)控車床。因?yàn)榈杜_(tái)定位等原因,一直沒有正式投入使用??紤]到產(chǎn)品的生產(chǎn)情況,決定對(duì)此機(jī)床進(jìn)行數(shù)控系統(tǒng)改造。
1 設(shè)備的原始功能特點(diǎn)
原機(jī)床采用FANUC SYSTEM 3T-A閉環(huán)型CNC數(shù)字程序控制萬能車床,能承擔(dān)各種車削加工任務(wù)。而且機(jī)床的主軸啟動(dòng)、變速、停止、縱橫向進(jìn)給、刀具的轉(zhuǎn)換、冷卻液的開關(guān),都可以自動(dòng)控制,適宜于復(fù)雜的中、小批量零件和大批量精度要求一致性高的零件加工。
2 改造的原因和目的
該設(shè)備自安裝后,前后經(jīng)過試車和幾次改進(jìn),都因?yàn)榈杜_(tái)的定位問題,
2、達(dá)不到所要求的加工精度,一直沒有正式投入使用??紤]成批大量的零件保證高精度加工的需要,經(jīng)過經(jīng)濟(jì)分析和論證,本著經(jīng)濟(jì)、適用的原則,決定對(duì)其電器與機(jī)械部分進(jìn)行改造。通過數(shù)控系統(tǒng)的改造不僅可以達(dá)到正常使用效果,而且比購買一臺(tái)同樣功能的機(jī)床要節(jié)約20多萬元。
3 改造方案
3.1 電器部分的改造
電器部分的改造主要是對(duì)低壓電器部分和數(shù)控部分進(jìn)行重新改造設(shè)計(jì)。數(shù)控機(jī)床的主傳動(dòng)要求較大的調(diào)速范圍,以保證加工時(shí)能選用合理的切削用量,從而獲得最佳的生產(chǎn)率、加工精度和表面質(zhì)量。變頻和交流主電動(dòng)機(jī)的調(diào)速系統(tǒng),能夠方便
地實(shí)現(xiàn)寬范圍的無級(jí)變速,而且減少了中間傳遞
環(huán)節(jié),提高了變速控制的
3、可靠性。綜合成本、效益,因此不采用原設(shè)備所使用的直流伺服無級(jí)調(diào)速
電機(jī)。原設(shè)備的調(diào)速范圍為4檔,分別為:20~
250 r/min;250~630 r/min;375~800 r/min;800~
2 000 r/min。表1為主軸轉(zhuǎn)速與電機(jī)轉(zhuǎn)速關(guān)系。
在設(shè)計(jì)中,根據(jù)數(shù)控機(jī)床的特點(diǎn),主要考慮了以下2點(diǎn)。
1)主軸的速度控制,一般要求1∶100范圍內(nèi)的恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速和1∶10以上的恒功率調(diào)速,而且要有足夠大的輸出功率。主軸的伺服控制在低速時(shí)為恒轉(zhuǎn)矩控制,在高速時(shí)為恒功率控制。圖1為轉(zhuǎn)矩與功率特性曲線。
根據(jù)數(shù)控機(jī)床主軸計(jì)算轉(zhuǎn)速的公式
nj = nmin
將
4、主軸的最大轉(zhuǎn)速和最小轉(zhuǎn)速代入式
可以得出TD = 35 N-m。
圖2為電機(jī)的轉(zhuǎn)矩特性曲線。比較圖2與圖1,可以看出電機(jī)特性完全滿足使用要求,因此最終選用YVP-160M1-2變頻調(diào)速三相異步電動(dòng)機(jī)。
2)進(jìn)給系統(tǒng)的調(diào)速要求:在1∶24 000調(diào)速范圍內(nèi),要求速度均勻、穩(wěn)定、無爬行、速降小。在1 mm/min以下時(shí),具有一定的瞬時(shí)速度,而平均速度很低。在零速時(shí),要求電機(jī)有電磁轉(zhuǎn)矩,以維持定位精度,使定位精度滿足系統(tǒng)的要求。而且該設(shè)備多年閑置,數(shù)控元件大都老化,考慮到生產(chǎn)要求的功能及設(shè)備的通用性,數(shù)控系統(tǒng)由FANUC系統(tǒng)改選為SIEMENS 802D系統(tǒng),選用與系統(tǒng)配套的SIEME
5、NS伺服電機(jī)完全能夠滿足使用要求。
3.2 機(jī)械部分的改造
為保持機(jī)床的精度達(dá)到正常使用目的,主要對(duì)機(jī)械部分做了以下3個(gè)方面的改造。
1)主傳動(dòng)配套改造。由于更換主軸電機(jī)要求傳動(dòng)比不發(fā)生變化,因此對(duì)皮帶輪進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。
2)進(jìn)給部分的改造。機(jī)床的進(jìn)給部分是數(shù)字控制的直接對(duì)象,由于被加工工件的最后坐標(biāo)精度和輪廓精度都受到進(jìn)給系統(tǒng)的傳動(dòng)精度、靈敏性和穩(wěn)定性的影響,因此提高傳動(dòng)精度和剛度、減少慣量就是此次進(jìn)給部分改造的主要任務(wù)。由于原設(shè)備本身即是一臺(tái)數(shù)控機(jī)床,而且設(shè)備的使用率不高,各部件的磨損不大,因此決定x方向與z方向的滾珠絲杠不更換,而x方向與z方向的伺服電機(jī)分別更換為S
6、IEMENS伺服電機(jī)。圖3與圖4分別為縱向傳動(dòng)系統(tǒng)和橫向傳動(dòng)系統(tǒng)。
縱向傳動(dòng)比i1 = 35/35 = 1,而橫向傳遞比i2 =
36/52x52/36=1??v橫向傳遞的扭矩公式為
Mn = 9 550P/n.
代入數(shù)值,可以得出Mn = 15.91 N-m。
經(jīng)過計(jì)算,選用SIEMENS 1FK6083-6AF71-1AG0型的伺服電機(jī),功率為5 kW,額定轉(zhuǎn)速為
3 000 r/min,調(diào)速范圍為1∶3 000,同時(shí)額定扭矩為16 N-m,完全能滿足進(jìn)給系統(tǒng)的要求。
傳動(dòng)齒輪根據(jù)電機(jī)軸進(jìn)行重新設(shè)計(jì),在設(shè)計(jì)過程中不僅要求齒輪有很高的運(yùn)動(dòng)精度和工作平穩(wěn)性,
7、而且必須盡可能消除配對(duì)齒輪之間的傳動(dòng)間隙,采用了雙齒輪來消除齒間間隙,通過脹緊環(huán)來保證運(yùn)動(dòng)和力的傳遞,而且采用特殊的加工工藝來保證齒輪的精度。材質(zhì)選用45號(hào)鋼,經(jīng)過熱處理后齒面的HRC硬度達(dá)到40~50。
3)刀臺(tái)部分的改造。原來數(shù)控車床使用的是12刀位的回轉(zhuǎn)圓盤刀架,但刀具定位方案不可靠,定位結(jié)構(gòu)不合理,因此刀架的重復(fù)定位精度不夠,達(dá)不到加工精度,這次改造考慮到刀架在結(jié)構(gòu)上必須具有良好的強(qiáng)度和剛性,以承受加工時(shí)的切削抗力,并保證定位精度和重復(fù)定位精度要高。經(jīng)過多方調(diào)研、比較,最終選定煙臺(tái)機(jī)床附件廠采用國際先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的AK31100型全功能數(shù)控轉(zhuǎn)塔八工位刀架,該刀架與其他刀架相比,具有
8、結(jié)構(gòu)緊湊、定位精度、重復(fù)定位精度高等特點(diǎn),而且剛性大,可靠性高,可承受大的切削力,并采用密封防滲漏結(jié)構(gòu),可雙向回轉(zhuǎn)和任意刀位就近選刀,刀盤無需抬起即可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)位剎緊。在安裝過程中,對(duì)刀架進(jìn)行了改造設(shè)計(jì),原先的刀架是機(jī)床生產(chǎn)廠家自制的,刀尖的位置低于回轉(zhuǎn)中心,選用標(biāo)準(zhǔn)刀架后,加工中心的調(diào)整通過調(diào)整刀架的安裝位置、刀架的高低來保證,經(jīng)過加工刀架安裝板,重新調(diào)整刀架的安裝位置來保證使用要求,滿足了加工需要。
3.3 液壓部分的改造
由于原設(shè)備的液壓系統(tǒng)擔(dān)負(fù)著主軸變速、臺(tái)尾及夾盤的松開與頂緊等功能,因此液壓系統(tǒng)的好壞直接關(guān)系此次改造的成功與否。雖然原設(shè)備使用率不高,但是由于閑置時(shí)間過久,原液
9、壓系統(tǒng)難免會(huì)出現(xiàn)密封元件的老化問題,因此對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行了一次徹底的清理,并對(duì)原先一些閑置的功能進(jìn)行了恢復(fù)。
3.4 其他部分的改造
經(jīng)過以上改造后,新設(shè)備的功能基本上可以達(dá)到使用要求,但該設(shè)備還存在一些不盡如人意的地方,比如原設(shè)備是全封閉的,設(shè)備控制箱裝在兩扇防護(hù)門上,由于安裝不合理及控制箱自身的重量較大,以前發(fā)生過幾次防護(hù)門從機(jī)床上掉下來的現(xiàn)象。為保證能安全生產(chǎn),筆者所在公司對(duì)此也進(jìn)行了改造設(shè)計(jì),對(duì)防護(hù)門的安裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計(jì)。同時(shí)為了適應(yīng)新選用的控制面板,重新制作了控制箱,并把它安裝在了防護(hù)門的合適位置上。在此次改造中,對(duì)機(jī)床的冷卻系統(tǒng)和潤(rùn)滑系統(tǒng)也進(jìn)行了清理和恢復(fù),并對(duì)排屑系統(tǒng)進(jìn)行了檢修。
4 改造效果
通過以上改造,該設(shè)備達(dá)到正常使用后,生產(chǎn)效率可以比以前提高2~3倍,精度有很大的提高,而且大大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度和生產(chǎn)成本。
參考文獻(xiàn):
【1】 吳祖育,秦鵬飛.數(shù)控機(jī)床.3版.上海:上海科學(xué)技術(shù)出版社,2009.
【2】 成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè).5版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2014.